黄海橡胶三项技改招招见效 取得可喜成绩
近日,青岛黄海橡胶集团为实现全年降低生产经营成本1.3亿元的目标,完成了节能降耗三项技术改造,这是他们实践循环经济取得的可喜成绩。
第一项是改造"朝天吹"。在黄海橡胶硫化车间,有一套汽炬设备,功能是将生产过程中产生的大量蒸汽,不断地排放到空中。在过去几十年的时间里,只要生产机器一开动,"朝天吹"就会通过排放口一刻不停地放空蒸汽,造成了能源的巨大浪费。经过4个多月的紧张设计和研制、测试,黄海橡胶终于将"朝天吹"改造成功并投入运行。监测结果表明,改造后外排蒸汽减少90%,每年可节约煤、水等价值近100万元。
第二项是引进能源。今年2月起,开源集团后海热电公司开始给黄海橡胶提供热力。自此,黄海橡胶成为青岛市第一家停用自备锅炉,改由社会供应热力的大型工业企业。此前,黄海橡胶为烧好锅炉投入大量财力、人力,企业的运营成本长期居高不下,同时烧煤还造成严重的大气污染。通过这一改造,仅今年2月、3月期间同比节约资金就达400多万元,一年可节约资金近3000万元,并减少了二氧化硫、烟尘等排放。
第三项是变废为宝。过去,黄海橡胶生产过程中产生的废旧保鲜隔离膜、废胶料、帘布下脚料等,都被作为废品低价处理掉,或者作为工业垃圾丢弃。现在,黄海橡胶利用技术手段变废为宝。他们把废旧保鲜隔离膜通过造粒机制成塑料颗粒,然后送进塑料吹膜机,制成保鲜隔离膜重新回用。废胶料、帘布下脚料先是被破胶机压成短纤维,接着被压成纤维片,最后被加工成帘布,用于生产低档产品,其质量完全符合国家标准。目前,黄海橡胶生产产生的废旧保鲜隔离膜、废胶料、帘布下脚料实现了100%回收利用。
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